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陕焦公司炼焦一车间: 聚“沙”成塔 降省出效

发布时间:2023-10-17 点击量:172次

作者:张瑶 来源:

四季度,面对严峻的市场环境,陕焦公司炼焦一车间组织全体员工敢于向困难宣战,敢于向问题开刀,从成本管控到日常操作,把降成本细化分解到每一个岗位、每一道工艺,用数据说话,用实际举动彰显实干担当,全力以赴打好治亏创效生死战。

聚焦成本,在“降”字上下功夫。作为主要生产单位,该公司炼焦一车间从原料煤到焦炭外售,将目光聚焦在成本消耗各支出点,以生产工艺为抓手,从原料煤精准配比、破碎机用电、捣固质量、装煤推焦用电、设备维修等消耗点对用电、用蒸汽、用煤气、设备修旧利废等主要指标进行每日统计并责任到班组,根据每日指标波动情况,查找具体原因,及时分析,及时总结好的做法,在班组内纵向对比,班组间横向对比,及时查找和分析原因,补足短板,强化弱项。“只有深入挖掘,掌握各个流程成本参数,才能更好、更快地开展降本增效工作。”该车间党支部书记、主任王华在动员会上说道。该车间通过杜绝设备空转、优化焦炉加热,处理炉体串漏,清理炉顶除尘孔石墨,及时更换孔板等措施,确保供入煤气正常;加强熄焦车司机的实操培训,增加熄焦凉水架清理次数,加强上升管水封用水的管理;从源头上减少备件采购费用,自行修复余锅配电室变频散热风扇,修复给料机摇臂;对7B堆取料机皮带进行旧皮带更换、倒用拖地电缆两端头等。8月炼焦部分总用电较上月降低10万度,吨焦用煤气较7月降低22.23%,新鲜用水较上月总体降低898吨,修旧利废节约15万元

巧用创新,在“省”字上出实招。创新是发展的第一动力。该车间结合生产实际,针对脱硫塔漏点,准确分析评估,自行研究,明确内部结构,沟通厂家学习指导,将外委单位对脱硫塔内漏处理的检修任务改为自行处理,同时结合环保数据指标优化脱硫剂装填方案,并按计划时间顺利完成大检修任务,节省维修支出费用10万元,优化脱硫剂填料方案,并积极组织恢复省煤器,蒸汽产量较同负荷下日增加50吨,创造效益约11万。经过对运煤10#更换下来的旧皮带的切割裁剪,二次用于7B堆取料机,保障了设备稳定运行,同时针对该设备拖地电缆托地端磨损严重情况,车间自主倒用两端头,将较完整部分用于拖地端,保证正常运行,节省采购电缆费用10万元。处处精打细算,时时开源节流。在炼焦一车间全员多点发力,生产精耕细作,一系列聚沙成塔、积少成多的增效举措,已成为该车间全体人员的思想共识和自觉行动。全体员工将继续履行好自身岗位职责,在本职岗位上,守好责,站好岗,落实好降本增效工作,发挥主人翁作用,全力以赴助力企业渡过难关。